Неудачная стыковка грузового корабля "Прогресс М-06М" к Международной космической станции (МКС) 2 июля произошла из-за наличия шумов в канале связи выше допустимого значения и случайного нажатия одной из кнопок космонавтом на панели управления станцией. Об этом сообщил журналистам во вторник руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев.
По его словам, каналы связи ручного телеоператорного режима стыковки не очень хорошо помехозащищены.
Он сказал, что не следует обвинять космонавтов, так как выяснилось, что кнопка была недостаточно защищена от несанкционированного нажатия. По этой причине фамилию виновника Соловьев называть не стал.
Теперь на Земле предстоит разобраться с разработчиками, которые допустили элементарный ляп, не защитив некоторые кнопки от случайного нажатия. Эта элементарная причина не состоявшейся стыковки космических аппаратов повергла сотрудников Центра управления полетами в шок: хорошо, что случайное нажатие кнопки не стало причиной фатального столкновения космических аппаратов.
"На удалении 2,7 км от станции прервался нормально развивающийся автоматический режим причаливания корабля. После первой попытки стыковки мы прекратили разлет корабля и станции и с минимальными затратами топлива вернули грузовик к МКС", - сообщил он.
Повторная попытка стыковки 4 июля проходила при заблокированном телеоператорном режиме управления. Соловьев также сообщил, что у специалистов есть идеи доработки телеоператорного режима для большей его защиты от помех и для предотвращения от случайного нажатия кнопок. Он отметил, что на следующем грузовом корабле - "Прогресс М 07-М", который стартует к МКС 8 сентября, систему телеоператорного режима управления уже не успевают доработать. Что касается ее модернизации на "Прогрессе М 08-М" и "Прогрессе М 09-М", руководитель полета российского сегмента МКС сказал, что "мы думаем о доработке".